氧氣轉爐采取復合吹煉的必要性
氧氣轉爐在八十年代前,主要是頂吹氧氣轉爐,還有少量底吹氧氣轉爐,但人們在生產實踐中看到了這兩種轉爐都存在著一定缺點。頂吹氧氣轉爐熔池鋼水攪拌,主要依靠脫碳反應2(C)+{O2}=CO↑,其次是頂吹氧氣射流對熔池的沖擊。因此,在開吹后,脫碳反應比較緩慢,在吹煉后期,特別是在低碳范圍,碳氧反應減弱,此時熔池的攪拌就只能依靠頂吹氧氣射流來進行。據計算此時氧氣攪拌能只有100-200瓦/噸鋼,攪拌力太弱,這樣就出現了前期化渣較慢和后期熔池成份、溫度、氧化性不均勻的問題。
與此相反,底吹氧氣轉爐全部供氧量均通過金屬熔池并迸行脫碳反應,攪拌能可達到10000瓦/噸鋼以上,熔池的攪拌不成問題,但爐渣氧化性弱,如不采取噴石灰粉則脫磷存在問題,且吃廢鋼比頂吹要少。
因此,人們提出在頂吹氧氣轉爐中通過底吹氣體,以加強對熔池的攪拌,在氧氣底吹轉爐中增設頂吹氧槍以改善爐渣的氧化性。經過不斷地試驗與生產實踐,已證明這樣的辦法是有效的。這樣,在頂吹轉爐增加底吹供氧,在底吹轉爐增加頂吹氧槍的辦法都稱之為“復合吹煉”,也就是每個轉爐既有頂吹又有底吹,共同完成一爐鋼的冶煉。
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