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2M9120A萬能工具磨床頭架的改進

1設備存在的主要問翅及其改進

頭架主軸皮帶輪處磨領嚴重,易產生廢品

2M9120A萬能工具磨床的頭架主軸皮帶輪采用的是滑動軸承,即利用一銅套鑲在主軸軸套的軸頸上,皮帶輪在此銅套上旋轉,通過拔塊帶動頭架主軸的轉動,從而帶動工件的旋轉。由于滑動軸承自身的摩擦系數較大,再加上我們廠加工的工件都是硬質合金,所以切削力相應也較大,在這些因素的影響下。皮帶輪內的銅套就極易磨損當磨損到一定量之后,皮帶輪與銅套之間的間隙逐漸增大,間隙一增大,皮帶輪與銅套之間的的旋轉就不再同心,造成皮帶輪旋轉時產生偏擺,從而傳遞力時不均勻,使加工的工件成為不規則橢圓而產生不合格產品。

當然銅套磨損到一定量時,可對其進行更換。且更換銅套的費用并不高,但卻較費時間,影響生產:再一個問題是每次更換銅套,都要重新鉆一次騎縫螺釘的底孔,造成軸套周邊留下很多的底孔,降低了軸套的使用壽命。

改進方法:軸承改為滾動軸承。我們在參照M1432萬能外圓磨床的頭架的基礎上.將2M9120A萬能工具磨床頭架的滑動軸承即銅套改為滾動軸承,就是在銅套處安裝一組1000811的滾動軸承,以降低皮帶輪處的摩擦阻力,并提高主軸旋轉的平穩性.當然,由于滾動軸承比滑動軸承的尺寸大,因此要對皮帶輪的內孔進行加大,先進行車加工工藝,然后進行磨加工,具體加工尺寸根據滾動軸承的尺寸來定。

結構上存在不合理,影響了運行的平穩性

2M9120A萬能工具磨床頭架主軸尾端處有一短圓柱銷,此銷位于一墊圈中的缺口內。帶動墊圈旋轉。因墊圈的缺口與銷之間存在間隙,且銷不一定位于墊圈缺口的中間,可能偏向某一方,當銷帶動墊圈轉動時。就造成墊圈旋轉時不平穩,并且銷與墊圈缺口的接觸面小,傳遞力極不平穩,所以墊圈旋轉也就不平穩引起墊圈與軸套的后端面磨損不均勻,使軸套后端面不平,在調整主軸的軸向間隙時,出現松緊不一的現象,使調整后的主軸間隙過大,磨削工件時有波紋或造成橢圓等,達不到精度要求。

改進方法:將銷改為平鍵。因鍵的接觸面比銷的大,且鍵與缺口的接觸間隙非常小,所以將銷改為鍵后,提高了墊圈的旋轉平穩性,使墊圈與軸套后端面的磨損均勻。

2試車

經以上改進后,按要求重新進行裝配,先將頭架點動發現沒有異常響聲,接著空運轉,發現皮帶輪轉動靈活,且無振動,用百分表檢驗主軸旋轉間隙,也達到規定要求試磨硬質合金,經檢查磨出的工件完全達到應有的精度。

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