通過(guò)爐壁集束供氧技術(shù)提高電弧爐熱裝鐵水比
電弧爐煉鋼使用添加高爐鐵水原料,可以有效地降低能耗,縮短冶煉時(shí)間。一般電弧爐熱裝鐵水比在30%左右,如何進(jìn)一步提高鐵水比,是冶煉的一個(gè)難點(diǎn)。由于提高鐵水比,勢(shì)必要提高供氧能力,否則不能滿足高熱裝鐵水比冶煉時(shí)脫碳速度要求,影響生產(chǎn),故而,供氧強(qiáng)度變成冶煉的關(guān)鍵,而爐壁集束供氧技術(shù)可以很好的解決這一難題。
該技術(shù)的設(shè)備裝置情況是:在豎式電弧爐水冷壁上安裝4支集束氧槍,其中2支安裝在電弧爐豎井下,取代一般的油氧助熔燒嘴,實(shí)現(xiàn)助熔、二次燃燒及脫碳功能,另2支安裝在水冷壁上氧槍主要起脫碳功能及二次燃燒作用。
該技術(shù)采用后可以有效地提高了供氧能力,最大供氧強(qiáng)度達(dá)到1.6m3/(t.min),是原油氧助熔時(shí)1倍左右,完全滿足了熱裝鐵水比要求,使氧氣傳輸不再是高鐵水冶煉下的制約環(huán)節(jié),同時(shí)在電弧爐爐壁四周布置集束氧槍,強(qiáng)化了熔池?cái)嚢瑁瑺t內(nèi)C-O反應(yīng)趨于平衡,鋼水的過(guò)氧化程度下降。另一方面,在鐵水加入量大于30%后,爐門碳氧槍停止操作,噴吹碳粉造泡沫渣在爐壁實(shí)現(xiàn),渣中氧化鐵下降,鋼鐵料耗下降。
國(guó)內(nèi)安鋼在其100t豎式電弧爐上采用了該技術(shù),鐵水比可以提高到60%。由使用的情況來(lái)看,與使用該技術(shù)前相比,相同鐵水比下的噸鋼冶煉電耗比改造前平均低了25kWh,噸鋼冶煉成本下降100元以上,彰顯出此項(xiàng)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)。
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