1.3雙聯工藝法的產品質量
對幾個采用雙聯工藝法的鑄鋼廠產品質量跟蹤:①氣體含量:[H]<3.5ppm,[O]<40ppm,[N]<80ppm;②雜質含量:[P]<0.015%,[s]<0.0l%,si、Mn可控制在0.02%內,Ni、Mo、Cu可控制在0.0l%內。
1.4材料性能
屈服強度增加7%~1l%;抗拉強度增加3%~6%,沖擊韌度增加20%一45%;斷面收縮率、伸長率基本無變化。夾雜物含量明顯減少,分布形態多呈不連續狀。
2.爐外精煉技術經濟效益分析
幾家鑄鋼廠使用鋼包精煉爐設備后,噸鋼原材料消耗量均有所下降。如噸鋼電耗,下降35kwh左右。但增加LF爐設備后,需配套增大水循環系統,除塵系統及其他投資,使得鋼液冶煉成本增加。但鋼液化學成分控制穩定,合金成分控制準確,鋼液成分均勻。無偏析現象,鋼液中氣體、夾雜物控制較高,力學性能優良,鑄件廢品率大大降低。正基于上述原因,鋼液成本總體上基本持平。
3.使用鋼包精煉爐技術的優點
①用鋼包精煉爐技術后,鋼液中的有害元素和有害氣體降到了一個較低的含量水平,使鋼中不易形成對鑄件材質有嚴重破壞的非金屬夾雜物,從而提高了鑄件的低溫性能和鑄件對使用環境的適應性。②氬氣的攪拌作用加速了鋼/渣之間的化學反應,有利于鋼液的脫硫、脫氧,促進鋼液中非金屬雜物的上浮和去除,提高了鋼液溫度和成分的均勻性。③與普通電弧爐聯合冶煉,加快了生產周期,提高了合金回收率。④設備簡單、投資較低。
4.使用鋼包精煉爐還需解決如下問題
①鋼液溫度下降。由于鋼包精煉爐與普通電弧爐相連操作,在普通電弧爐鋼液氧化完畢向精煉爐出鋼時,鋼液溫度下降,爐子越小,溫降越大。這樣精煉爐需進行提溫操作,會少許增加電耗。②鋼液倒包會增加氣體含量,鋼液進行爐外精煉后,其鋼液中各類氣體含量均有降低。但在鋼液倒包過程中,易使鋼液吸氣,造成鋼液氣體含量些許增加,目前已有解決辦法。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號