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S195柴油機修理安裝不當引起的故障及排除方法

(一)油底殼內的機油哪里去了一臺新的S195柴油機油底殼內的機油消耗很快,看、聞柴油機排氣煙色如氣味,都不象燒機油。拆機檢查時,一打開齒輪室蓋,“嘩”的一聲機油沖出,潑撒滿地,足有3公斤。齒輪室里這么多的機油是從哪里來的呢?原來在齒輪室機體下側面應有兩個鑄造而成的回油孔道,以使潤滑了主軸瓦、平衡軸軸承、調速軸、凸輪套軸、起動襯套和各個齒輪后潤滑油流回油底殼,形成一回路。而該機體因鑄造時回油孔沒有連通,在安裝時又缺乏經驗,未能將回油孔處金屬打通,致使齒輪室的機油不能流回油底殼,大量的潤滑油聚集在齒輪室里,油底殼的機油就大大減少了。將機體上的回油孔打通即可。(二)試運轉中燒瓦一臺配S195柴油機的東風――12手扶拖拉機,大修后試運轉半小時一直很好。但行車剛走一會,突然覺得發動機運轉無力,接著冒出了一陣黑煙就熄火了。熄火后轉動費力,再也發動不起來。拆開發現連桿瓦燒了,主軸瓦有燙痕。進一步檢查發現:吸油器濾網全部被棉紗等雜物堵塞。原因是:機手在清洗機體時用掉毛的粗布擦試機體內壁,由于壁面粗糙,棉紗粘附在內壁上,當柴油機起動后,粘附在機體上的棉紗被曲軸連桿激濺起的潤滑油沖洗下來,流回油底殼,棉紗又被機油泵吸附到吸油器的濾網上,當吸油器濾網被堵塞后,致使機油泵不上油而發生燒瓦。(三)Ⅰ號高壓油泵殼體損壞在修后試車時,柴油機第一次很容易起動,但停止后再也起動不了。經檢查不來油,拆下齒輪室蓋,發現高壓油泵殼體壞了,從泵體尾部的挺柱體定位螺釘處裂開脫落了。損壞原因是:Ⅰ號泵先裝在齒輪室蓋上,當將齒輪室蓋向機體上安裝時,沒有用起子從板手座孔伸進去將挺柱壓縮后再裝上齒輪室蓋,而是硬性將齒輪室蓋裝上機體的,這樣使Ⅰ號泵的挺柱體抵到凸輪軸的凸輪上被抵壞的。(四)起運搖把跟起動軸一起旋轉有些柴油機起動著火后,起動搖把不能自動脫開,隨著起動軸一起旋轉,這種現象非常危險。原因是起動爪磨損嚴重,形成溝痕。更重要的原因是:有些機手或修理工,在檢查起動軸軸向間隙時,錯誤地用手錘敲打起軸的起動爪,使起動爪變形,破壞了起動爪的原結構。這樣,起動后搖把就退不出來。必須恢復起動爪原來的結構。(五)起動不了一些機手或修理工在修理時,拆下的零件亂堆亂放,安裝時,翻來翻去的找零件,結果高壓油管接近頭部處被飛輪砸傷變形,油管內徑縮小了,安裝時又不注意。雖然噴油,但供油不足,在開始時由于減壓過程中多噴了一些燃油,所以只爆發了兩聲就因燃油太少而熄火,發動機難以著火。換了新的高壓油管后,故障排除。(六)木質油塞引起的燒瓦柴油機油底殼上的鐵制油塞丟失后,機手用木塞代用,裝配后柴油機大部分出現了燒瓦現象。經檢查,油底殼處的木質油塞受到機油泵的吸力后,被吸到連接吸油器的機體油道處。此處為三岔口,空間較大,被吸進的木質油塞橫置,大部分機油過不去,在機油潤滑不良的情況下,產生了燒瓦。(七)起動軸和起動軸襯套燒損S195柴油機起動軸和起動軸套粘在一起,除起動軸和其襯套配合間隙偏小外,其主要原因是起動軸裝配的錯誤。安裝時沒有將起動軸套上的進油孔對準機體上的油槽,或機體油槽不通,潤滑油不能由起動軸套的油孔進入軸承和起動軸的配合面,使起動軸和起動軸套之間產生干摩擦,致使起動軸和起動軸套咬死在一起。當軸套取下后,必須用電砂輪機將起動軸上的金屬磨去,才可繼續使用。(八)起動軸襯套燒損或搖不動一臺S195柴油機大修后(換了機體),試車時搖轉費力,好不容易起動著火,幾分鐘就熄滅了。熄火后搖起來更費力,檢查軸瓦、供油和氣門間隙等都沒有問題。后檢查起動軸發現無軸向間隙,起動齒輪和起動軸襯套的端部因無軸向間隙而被燒傷。我們處理了襯套和起動齒輪的端部,保證起動軸標準軸向間隙,搖起來很省力,起動后也不再自動熄火了。

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