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煉鋼

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利用CO濃度曲線監控轉爐造渣

轉爐煉鋼就是造渣。常見的監控轉爐的操作方法很多,而當前最為新穎的是利用CO濃度曲線監控轉爐造渣。在轉爐造渣的過程中容易出現返干和噴濺,預防了該兩個問題,便可確保造渣順利。

由于CO濃度變化與造渣過程中脫碳速度成正比,由分析得知,轉爐造渣時CO濃度曲線變化規律:吹煉初期,脫碳反應剛剛開始,CO呈上升趨勢,并在4-6min達到最大值;吹煉中期,脫碳反應正常進行,CO濃度較為穩定,在±5%波動;吹煉末期,隨溶池中碳的不斷減少,CO濃度迅速下降,時間3min左右。通過觀察到有駁于此CO濃度曲線變化規律,便可預測發生的問題。

吹煉初期:一種是發現CO濃度迅速升高,表明返干,這是由于溶池溫度較高,脫碳反應速度迅速提高,爐渣中FeO被消耗而未形成泡沫渣所致。應加入礦石、輕燒白云石等輔料降低爐溫,同時提高槍位,降低脫碳反應速度。另一種是發現CO濃度遲遲不能升高,這是由于溶池溫度偏低、脫碳反應速度低,爐渣乳化液未形成所致。應采取低槍位開吹,減少加入散裝料量或延緩加入時間,當濃度明顯上升再恢復正常槍位繼續加料吹煉。

吹煉中期:當發現CO濃度持續升高時,表明返干。可提槍位約0.2-0.4m來控制;如熱量富余時,可加入氧化鐵的渣,或加入礦石,如加入礦石30s-1min中,若渣況未得改善,可結合考慮提高槍位。當發現CO濃度持續降低時,表明將要噴濺,這是由于溫度降低,碳氧反應得到抑制,應降低槍位或者先加入少量石灰、白云石之類的渣料,待泡沫渣渣面穩定后,再降低槍位至基本槍位以下0.1-0.2m處。當CO濃度停止下降時,可提槍恢復至基本位。

利用CO濃度曲線監控轉爐造渣目前已在馬鋼120t轉爐得到應有,統計表明,預測噴濺成功率在85%以上,噴濺發生率由21%降低至4.3%,取得了良好的經濟效益。

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